洗煤设备正欢快地“唱着歌”,一吨吨原煤源源不断地“流”过洗选出产线,通过“沐浴”,变成了市场上热销的精煤。在鸡矿公司平岗矿洗煤厂出产车间内,洗煤专业副总工程师高志英向记者介绍,通过科学技能创新、不断地进行小改小革,设备得到了“强筋健骨”,正在发挥着最大生机。
平岗矿洗煤厂是鸡矿公司七座洗煤厂之一。多年来,平岗矿洗煤厂在“吞吐”之间进步着煤炭产品价值,在公司发展进程闪现了“洗选阵营”的职责与担任。据了解,今年以来,平岗矿洗煤厂从大处着眼,小处着手,通过小技改降本增效,通过注重处理出产的悉数进程的细节问题和瓶颈问题,助推企业提质增效作业再上新台阶。
因为原煤采场改变大,地质结构较为杂乱,当时,平岗矿井下岩石多,原煤硬度又有所添加,在洗选进程中,必定形成溜槽等运输设备磨损大的状况。因为溜槽磨损较大,又必定添加工人的检修劳动强度。检修人员每两天就要到深6.8米的桶里进行一次焊接,每次检修需求3个小时左右。为减轻员工劳动强度,进步设备运用周期,厂领导班子和技能人员结合出产实践,对溜槽进行了一次“小手术”。该厂运用新年放三天假的时刻,技能人员和检修人员一起把原有溜槽改成新式耐磨材料,改造后,这个厂在洗煤进程中既减少了跑、冒、滴、漏,又大大降低了员工的劳动强度,进步了设备正常工作质量,延长了溜槽运用周期。
“改造溜槽的作业原计划是七天工期,通过我们加班延点,仅用三天时刻就高质量的完成了替换作业。”高志英说。替换了新式耐磨材料的溜槽现已工作近两个月,工作作用很好,达到了溜槽零毛病的作用。
井下采场有改变,岩石量增多,产品质量管控难度增大,是困扰洗煤厂目标安稳的难题。怎么样进步洗选质效是该矿洗煤厂急需处理的问题。通过技能攻关,平岗矿洗煤厂将中煤部分的一个脱介筛转移到矸石部分,这样矸石部分的脱介筛由本来的两块变成了三块,一起工程技能人员又添加筛板宽度。添加了一块矸石脱介筛,使这个厂每小时原煤处理量进步60吨,每小时处理量的进步,也降低了电费和介耗的本钱。
问“煤”那得“精”多么?为有源头“技改”来。平岗矿洗煤人不以具有“肥煤”而自居、自骄,而是以保质量、守诚信、重品牌的一贯作风,素日“评脉问诊”,令设备“强筋健骨”,一次次小技改促进“老树发新芽”。这也或许便是平岗矿洗煤厂历经17年的进程,仍旧可以勃发生机和生机的缘由。